集團總工程師
正高級工程師
高瓦斯礦井建井期間安全高效通風技術
——在新元礦基本建設中的應用
張愛科 黃振宇
陽泉煤業(yè)(集團)有限責任公司
二〇〇七年五月十日
高瓦斯礦井建井期間安全高效通風技術
——在新元礦基本建設中的應用
張愛科 黃振宇
摘 要 新元礦井3#煤瓦斯賦存高且有突出可能,建井期間又遇到通風安全與提升速度相矛盾的現(xiàn)實問題。為加快建設進度,在該礦采用地面設置臨時風機,大直徑玻璃鋼管道作回風系統(tǒng)的技術,解決了上述矛盾,取得較好的經濟社會效益。
關鍵詞 高瓦斯 建井 通風技術 中圖分類號 TD724.6
1、新元礦地質瓦斯條件及存在的問題
礦井設計生產能力確定為一期3Mt/a,二期6Mt/a。井田內煤層賦存平緩,一般3°~6°,多為5°以下,屬近水平煤層。根據(jù)煤炭科學研究總院撫順分院2003年11月編制陽泉煤業(yè)(集團)有限責任公司新元煤礦《礦井瓦斯危險程度預測及工作面瓦斯治理措施》,為高瓦斯礦井。根據(jù)相鄰礦井地質報告資料,3號煤層有突出危險,井田內背向斜的軸部及傾伏端交匯處,煤層厚度變化大的部位及頂板沖刷區(qū)域等均是瓦斯突出的危險區(qū)段,兩者或兩者以上因素重合部位更為危險。
礦井采用斜井開拓,中央并列式。礦井移交生產及達到設計生產能力時,共布置4個井筒,即主斜井、副斜井、中央進風立井、中央回風立井。建井期間,沒有專用回風井,中央進風立井、中央回風立井同時負擔提升、通風任務。永久通風機投入前需進行大量的井底附近巷道、主運巷、總回風、采區(qū)上山及工作面順槽,在多頭掘進條件下,礦井的提升和通風能力非常困難。
2、針對現(xiàn)有技術存在的問題采取的安全高效通風技術
2.1方案提出
新元礦作為年產600萬噸的高瓦斯特大型礦井,存在瓦斯涌出量大(據(jù)地質勘探資料),主采的3號煤層具有煤與瓦斯突出危險性等通風與安全問題,并成為制約礦井建設的一個重要問題。新元礦井設計4個井筒,一期工程施工期間僅有4個井筒工作地點,供風距離也限于500米以內,需風量僅2000立方米/分鐘左右即可滿足要求。二、三期工程,井底車場、大巷、火藥庫等施工地點逐漸增多至12個以上,需風量增大至7600立方米/分鐘,開掘距離不斷增大至1000米以上。這個階段最突出的問題為:(1)通風困難,僅靠四個井筒局扇風筒壓入式通風,多局扇(巨扇群)多風筒送風又為《煤礦安全規(guī)程》所禁止。(2)安全保障程度低,壓入式通風造成巷道及井筒全部處于污風流中,炮后瓦斯?jié)舛瓤赡艹^規(guī)定限度,存在隱患。(3)生產工序復雜,勞動效率低。新元礦具有煤與瓦斯突出危險性,按規(guī)定每次放炮前,一個地點放炮須將受影響區(qū)域人員全部撤至新鮮風流中,井下全部為污風流,故須撤至井上。頻繁的放炮撤人造成多個施工地點相互影響、施工效率低下。
為了解決上述問題,本項目在比較了多個通風方案后(見下表),采取在地面安設一臺臨時主要通風機代替地面多臺局扇,中央進、回風立井分別安裝兩趟大直徑(Ф1200mm)管道作為回風通道的全負壓通風系統(tǒng),變壓入式通風為抽出式通風的技術,礦井供風能力達8000立方米/分鐘以上。采用該項通風技術后,通風能力滿足了15個開拓掘進頭同時工作的需要;放炮前撤人至井下回風管道吸風口以外新鮮風流中即可,提高了安全保障程度;井下回風管道可隨著井巷向前掘進而延伸,大幅度地降低了人員的撤人、升井、入井距離和時間,提高工效達3倍以上。
技術性能 |
方案一 管路系統(tǒng) |
方案二 井口封閉 |
方案三 井底風機 |
方案四 專用風井 |
通風方式 |
全負壓 |
一井筒在回風流中 |
一井筒在回風流中 |
全負壓 |
通風量 (m3/min) |
8000 |
7000 |
5000 |
10000-15000 |
通風阻力 (mmH2O) |
300-400 |
150-200 |
130-200 |
100-200 |
電機 (kw) |
500-600 |
400 |
350 |
280-400 |
提升能力 (m/月) |
1600 |
1000 |
1000 |
2000 |
反風能力 |
可反風 |
不能反風 |
不能反風 |
可以反風 |
與主扇切換能力 |
影響 |
影響 |
影響 |
不影響 |
安全評價 |
高,適合高瓦斯礦井建設 |
中,適用低瓦斯礦井 |
低,不適合大型礦井建設 |
最高,適合雙突礦井和高瓦斯礦井 |
㈡、方案的實施及效果
1、玻璃鋼風管臨時通風系統(tǒng):
在地面安裝一臺對旋軸流式臨時主扇,簡易的風機房留圓形孔連接玻璃鋼風管。由于受井筒直徑7m以及井筒內提升設備與風管的安全距離限制,確定安裝每個井筒安裝兩趟風管,根據(jù)礦井總通風斷面,管路選取直徑1200mm。中央進、回風立井分別安裝兩趟大直徑管道,管道安裝在井筒兩壁,管材選用內表面光滑、質量輕、易安裝的玻璃鋼管道。玻璃鋼管道用作建井期間的回風道,連接至井下污風匯集巷道處,從而形成以下的通風系統(tǒng):新鮮風流從地面————中央進風井(回)風井一一井下巷道一一局扇一一工作面,污風————巷道一一玻璃鋼回風管道一一地面臨時主扇。(見下圖)
臨時主扇:BDK-II-8-NO.26,電機功率:280*2KW;建井完成后可繼續(xù)用作其它礦井使用。玻璃鋼風管:直徑1200mm,壁厚18mm、15mm,承受負壓能力:7000mmH20;建井完成后可繼續(xù)用作礦井瓦斯抽放管路使用。通風方式實現(xiàn)了全負壓通風,通風量:8000m’/min,可滿足15臺局扇同時用風的需要。管道連接方式:插接式,接頭處安裝兩個皮圈。管道安裝形式:懸掛式和支撐式。
對管道的阻力計算方面由以下公式進行:
H=(Δ×L×Qc2)/(K×D5)
式中:Δ:瓦斯對空氣的相對比重(1-0.004466CV)。
L:瓦斯管道長度m
Qc:混合量m3/h
K:不同管徑的系數(shù) 0.71(超過150mm時取值為0.71)
D:管道直徑cm
H=[1×500×(60×60×25)2]/ (0.71× 1205)
=[1×500×8100000000]/ (24883200000)
=163mmH2O(風量按照總配風量6000m3/min,一趟管道通風1500m3/min,管道按照1200mm選?。?
H=[1×560×(60×60×20.83)2]/ (0.71× 1205)
=[1×560×5623200144]/ (24883200000)
=112.5mmH2O(風量按照總配風量5000m3/min,一趟管道通風1250m3/min,管道按照1200mm選?。?
通過計算與采用磨擦阻力系數(shù)公式所計算數(shù)據(jù)相等,按照總配風量6000m3/min時,每趟管道過風按1500m3/min計算時,管道阻力為163mmH 2O,管道內風速為22.65m/s;按照總配風量5000m3/min時,每趟管道過風按1250m3/min計算時管道阻力為112.5mmH 2O,管道內風速為18.43m/s。
2、臨時通風系統(tǒng)實施情況
1)、2004年6月新元礦井安裝玻璃鋼風管、臨時主扇,在進風井安裝兩趟玻璃鋼風管,進風井順井壁東西兩側各安裝一趟,立井共安裝管道1050m;在回風立井安裝兩趟玻璃鋼風管,回風井沿風井一側安裝兩趟玻璃鋼風管,安裝管道1040m。
進風立井兩趟管道出井后連接三通變?yōu)樗奶瞬Aт擄L管連接120m與臨時風機房接通;回風井兩趟管道出井后連接三通變四趟管道連接80m與臨時風機房接通。地面共安裝八趟直徑1200mm管道。
井下管道分別在中央進、回風井井底南北側變?yōu)榘颂?。進風井井底管道出井底后分南北兩側延伸,在南側連接三通接兩趟管道延伸80m,在北側連接三通接兩趟管道延伸40m?;仫L井管道出井底后分南北兩側延伸,在南、北側分別接三通后接兩趟管道延伸50m。局部通風機安裝在井底排風管出口外的進風流中,從而形成全風壓的通風系統(tǒng)。
通過以上系統(tǒng)調節(jié),建立了以立井四趟直徑1200mm、井上、下各八趟1200mm的假回風系統(tǒng)。2004年7月15日,臨時主扇開啟,停止地面局扇供風。
臨時主扇投用后風量的風機參數(shù)
電壓 |
功率 |
水柱 |
井下風量 |
風機出風量 |
10KV |
280*2kw |
265mmH2O |
8000m3/min |
8300 m3/min |
臨時主扇投用后,井下測定最大風量8000 m3/min,風機房測定水柱265mmH2O,大直徑風管臨時通風系統(tǒng)投用,實現(xiàn)了井下全負壓通風,結束了地面局扇供風,提高了礦井建設的通風能力,井下風量保障了15個以上掘進頭的施工。
初期進風井井底南北兩側共安裝局扇8臺,回風井井底南北兩側安裝局扇5臺,隨著井底巷道全部形成,主攻頭集中膠帶巷、集中輔助運輸巷供風距離遠,回風井在井底南車場延伸管道到東西兩側,增加兩臺局扇。
2)、井下通風系統(tǒng)變化
①、隨著井下巷道掘進,井下巷道形成系統(tǒng),供風距離最遠的增加到1600m,必須進行井下通風系統(tǒng)的調節(jié),減小風機集中安裝帶來的供風不利因素,在2005年5月對進、回風井井下通風系統(tǒng)調節(jié),回風井井底南側玻璃鋼風管安裝在專用東回風聯(lián)巷內,進風井風管通過與東回風聯(lián)巷施工的立眼與東回風聯(lián)巷接通,從而形成了井下300米東回風聯(lián)巷的專用回風巷。兩井形成公共回風系統(tǒng),通風系統(tǒng)實現(xiàn)了互相調節(jié)。全風壓新鮮風流巷道增加,順槽掘進實現(xiàn)了兩進一回或一進一回的通風系統(tǒng)。為風機倒移創(chuàng)造了條件。
②、隨著兩風井南側掘進巷道用風量增加,北側巷道用風量減少的情況,在2005年7月實施北風南調工程,在回風井井底南側車場的東西兩側安裝三趟直徑1200mm玻璃鋼風管,用作“假風橋”,共施工閉墻8道,連接管道300m,從而實現(xiàn)了井下全部的風量共用,可有效地互相調節(jié),保證了東一工作面集中五條綜掘巷用風和橫管、高抽巷共8個頭掘進用風。到05年11月份。順槽風機倒移,井下全負壓通風距離增大,礦井總風量為6350m3/min,風機房水柱320mmH2O。
3、通風系統(tǒng)后期變化
臨時通風系統(tǒng)從04年6月投用以來,風量從8000m3/min下降到6000m3/min,主要原因為井下通風巷道加長,通風阻力變化,到05年11月,隨著井下順槽掘進到1000m位置,且東采區(qū)與西采區(qū)同時布置掘進工作面,掘進頭超過15個以上,且采區(qū)順槽用風量也大大增加,由于按原計劃永久主扇投用期的推遲(主要原因為主膠帶巷到05年8月貫通后,主膠帶巷安裝皮帶預計到06年7月,回風井解放到永久主扇投用到06年10月),臨時通風能力成為礦井建設的瓶頸,為此,在集中輔助巷與副斜井貫通后,永久主扇投用前,在副斜井井口安裝一臺臨時主扇。
副斜井井口安裝臨時主扇,副斜井(集中輔助運輸大巷)作專用回風巷;東一面掘進巷道通風利用副斜井主扇負擔;保留的玻璃鋼回風系統(tǒng)負擔西區(qū)掘進用風。臨時主扇選取Q扇=12000 m3/min,h扇=430mmH2O,電機1000kw。
臨時主扇選用了航空工業(yè)沈陽發(fā)動機研究所風機廠的AGF606-2.82。井下相應進行通風系統(tǒng)改造工程。
副斜井安裝臨時主扇后,實現(xiàn)兩臺主扇聯(lián)合運轉,通風量可達到15000m3/min,滿足了礦井建設后期的順槽掘進供風。
4、通風系統(tǒng)管理
①、玻璃鋼作回風系統(tǒng)主要問題:接頭漏風,由于受季節(jié)變化及井下部分巷道受壓情況,井上、井下玻璃鋼風管接頭漏風的處理成為提高礦井有效風量的關鍵。
②、如不增加巷道設計施工量,井下通過1200mm玻璃鋼管道作風橋,必須采取有效的管道防撞措施。
③、由于新元礦井井筒涌水量大,冬季供暖必須保障,防止因井口結冰砸損管道。
④、玻璃鋼管道阻力損失較大,井下通風系統(tǒng)設計時,要充分考慮減少井下巷道段的通風阻力,以避免因通風阻力增加減少井下供風量。
三、 結論
該技術的實施,使通風能力從傳統(tǒng)的滿足4——8個掘進頭生產提高至滿足15個掘進頭同時生產需要,通風能力提高一倍,極大提高了新元礦掘進的通風安全保障程度。若按工效提高一倍計算,可使該礦井提前一年投產,按年產300萬噸煤、每噸煤按100元利潤計算,可實現(xiàn)利潤3億元,經濟效益明顯。
在技術安全保障方面,使得井下全風壓通風,滿足了巷道掘進期間多頭掘進局扇正常運轉所需的風量;同時掘進工作面停風后,可及時撤人至全風壓不必撤至井上,撤人距離短節(jié)約時間具有更高的安全性;大量機電運輸設備可安裝在全風壓進風流中,可以設置瓦斯監(jiān)測監(jiān)控設備,最大限度消除了建井期間難以解決的瓦斯涌出不均衡隱患。作為建井期間地面局扇供風向永久主扇供風過渡期供風,大直徑管道全風壓通風技術可有效保證建井時期的供風的同時,瓦斯排放能力強,借助假風橋通風系統(tǒng)調節(jié)變得簡單,可以全礦井大面積反風,有一定的抗災害能力。
新元礦在建井期間采用的該技術,既保障了井下用風量,提高了通風能力,營造了安全的生產環(huán)境,又實現(xiàn)了多隊組同時、獨立施工和進、回風井筒同時下料、排矸等平行作業(yè),為提高掘進效率和排矸運輸速度創(chuàng)造了條件,是高瓦斯礦井快速建井的一項高效保障技術,達到了穩(wěn)定、安全、經濟的目的。
陽泉煤業(yè)(集團)有限責任公司 張愛科 黃振宇
二〇〇七年五月十一日
作者簡歷:
張愛科:(1964——)男,通風工程師。1983.08 大同煤礦學校畢業(yè) 采礦技術,1987~1999 陽煤集團通風部 技術員、助工、工程師,1999~2001 陽泉市燕龕煤炭公司 經營副總經理,2001~2003 陽煤集團通風部技術科 副科長(主持工作),2003~ 2005 陽煤集團通風部通風科(技術、管理兩科合并) 科長,2003~ 現(xiàn)在 陽煤集團通風部 副部長。
黃振宇(1973——)男,通風助理工程師。1992年畢業(yè)于山西礦業(yè)學院采礦系通風與安全專業(yè),1992——2004,陽煤集團一礦 技術員,2004——現(xiàn)在 陽煤集團通風部技術管理科 科員。