某公司根據(jù)井下2-2煤煤層賦存條件以及巷道頂?shù)装鍡l件,在連續(xù)采煤機的使用過程中,大膽進行技術(shù)管理創(chuàng)新,從工作面設計管理、施工方案確定、掘進工藝管理、施工現(xiàn)場管理等方面進行優(yōu)化,以提高掘進效率,實現(xiàn)快速掘進,為建設具有全球競爭力的世界一流能源企業(yè)做出積極貢獻。
一、主要研究內(nèi)容
1.合理確定循環(huán)進尺,保證掘進效率和施工安全。
巷道正常掘進時,當頂煤厚度大于400mm且頂板完整無裂隙時,循環(huán)進尺為11m,最大控頂距為13m;當頂煤厚度小于400mm且頂板完整無裂隙時,循環(huán)進尺為8m,最大控頂距為10m;當掘進遇地質(zhì)構(gòu)造或頂板破碎時,縮小循環(huán)進尺,短掘短支,頂板極易冒落時,掘進1m支護1m。
2.優(yōu)化支護參數(shù),減少支護影響時間,提高掘進效率。
根據(jù)井下巷道實際情況,結(jié)合工作面回采后巷道變化情況,優(yōu)化工作面支護設計,由錨桿+鋼帶+錨索支護,更改當頂煤厚度≥400mm時采用錨網(wǎng)支護,當頂煤厚度<400mm且頂板完整無裂隙時,采用單排錨索加強支護,錨索排距為3000mm,當頂煤厚度<400mm且頂板不完整有裂隙或無頂煤時采用雙排錨索加強支護,錨索間排距為2000×3000mm,當頂板破碎較為嚴重時,采用“W鋼帶+錨索”加強支護,每排3根。同時優(yōu)化了聯(lián)巷口錨索支護,由原來的每個聯(lián)巷口支護9-11套錨索變更為“3+1”、“3+2”方式,根據(jù)聯(lián)巷抹角大小,選擇支護方式,減少了錨索的數(shù)量,提高了掘進效率。
3.加強現(xiàn)場管理,增加順槽聯(lián)巷間距,提高掘進效率。
該煤礦連采雙巷掘進順槽時每隔50m施工一個聯(lián)巷,連采隊每年預計掘進巷道17000m,按設計需施工聯(lián)巷170個,為提高掘進效率,節(jié)約成本,根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研,把施工聯(lián)巷間隔更改為70m,變更后實際施工聯(lián)巷121個,每年少施工49個聯(lián)巷。
4.加強設計管理,順槽機頭硐室一次掘進成巷。
該煤礦機頭硐室常規(guī)施工方法為在順槽開口掘進時沿煤層頂板掘進,巷道斷面與順槽斷面相同,待順槽掘進完成施工順槽機頭硐室時,根據(jù)順槽皮帶機制圖重新設計,重新挑頂、擴幫?,F(xiàn)在工作面設計時機頭硐室與順槽同時設計、同時施工,順槽機頭硐室在施工過程中嚴格按照設計坡度施工,機頭硐室大斷面及驅(qū)動硐室采用連采機掘進一次成巷,較常規(guī)施工方法減少了挑頂、刷幫等炮掘工程,巷道成型好。
5.加強掘進工藝管理,回風繞道一次掘進成巷。
工作面回風繞道使用連采機掘進,掘進時需分別與2-2煤輔運大巷及膠帶大巷貫通,后期再炮掘挑頂,然后施工風橋,考慮到后期挑頂工程量大、危險性高、工期長、施工難度大問題,對掘進工藝進行了優(yōu)化。
工作面回風繞道使用連采機一次掘進成巷,掘進時嚴格按照設計坡度施工,確保和2-2煤輔運大巷及膠帶大巷貫通時留設好臺階,施工風橋時可直接在巷道兩側(cè)臺階上直接鋪設工字鋼,不需要另外砌筑磚墻。在與2-2煤輔運大巷貫通處提前使用道木搭設好牢固的平臺,并在平臺下留設好行人空間,方便行人。與2-2煤輔運大巷貫通后,連采機直接通過平臺進行挑頂,跨越2-2煤輔運大巷后按照設計坡度繼續(xù)掘進,直到和2-2煤膠帶大巷貫通,不需要從2-2煤輔運大巷開口掘進大巷輔膠聯(lián)巷,減少了對礦井輔助運輸?shù)挠绊憽?/span>
6.優(yōu)化區(qū)段煤柱尺寸,提高掘進效率。
該煤礦回采巷道采用三巷布置,工作面上部回風巷,下部為膠帶巷、輔助運輸巷,輔運巷作為下一工作面回風巷使用,區(qū)段間一般留設20m左右的保護煤柱,為優(yōu)化區(qū)段煤柱尺寸,提高掘進效率,組織研究減小護巷煤柱寬度項目。通過和科研院校合作,采用現(xiàn)場調(diào)研、室內(nèi)實驗、理論分析、數(shù)值模擬等研究方法,對該煤礦厚煤層采動影響下巷道圍巖變形規(guī)律、區(qū)段煤柱合理寬度的確定等進行了研究分析,將211輔膠順槽煤柱尺寸由20m優(yōu)化到16.5m,效果明顯,并在213、215、217工作面推廣應用,減少了巷道掘進量,提高了掘進效率。
7.加強設計管理,順槽硐室一次掘進成巷。
順槽中轉(zhuǎn)水倉、配電硐室、中驅(qū)硐室同工作面同時設計、同時施工,采用連采機掘進一次成巷,減少了后期炮掘工程,巷道成型好,安全性高。
8.加強施工方案管理,三條大巷同時掘進。
2-2煤南翼大巷為三條巷道平行布置,為實現(xiàn)安全、快速掘進的目的,根據(jù)巷道的煤巖特性、地質(zhì)及施工條件,組織生產(chǎn)技術(shù)部、施工區(qū)隊研究施工方案,并最終采用三條巷道同時掘進的方案進行施工,實現(xiàn)了掘進與支護平行作業(yè),提高了掘進效率,降低了支護作業(yè)影響時間,減少了一次設備搬家倒面及設備安拆,簡化了各大系統(tǒng),避免了通風系統(tǒng)二次串聯(lián),系統(tǒng)更為合理可靠。
9.加強掘進工藝管理,留設頂?shù)酌菏┕ぁ?
該煤礦2-2煤煤層底板巖性大多為泥質(zhì)粉砂巖、泥巖,該層硬度較低,易破碎,掘進時經(jīng)連采機和梭車來回碾壓,底板松軟,部分巷道頂板局部有淋水,底板遇水易泥化,淤泥、積水較多,影響梭車的正常運行及質(zhì)量標準
化管理,嚴重時導致無法正常組織生產(chǎn),需要在工作面鋪設大量道木或者鋪墊大量片石、碎石子方能維持生產(chǎn);且巷道超高段較多,為實現(xiàn)安全、質(zhì)量、快速掘進的目的,結(jié)合此段煤層厚度,研究決定采用留頂?shù)酌旱木蜻M工藝施工,膠帶大巷待延膠帶輸送機前,進行二次拉底,達到設計高度。
二、實施效果
通過從設計源頭上做起,開動腦筋、集思廣益,堅持遵循技術(shù)可行、經(jīng)濟合理、安全可靠的原則,研究確定了合理的循環(huán)進尺、順槽聯(lián)巷間距、優(yōu)化了支護參數(shù)、掘進工藝以及施工方案,提高了連采掘進效率,降低了勞動強度,節(jié)約了成本,連采雙巷掘進最高單進水平達1890m,具體效果如下。
1.確定合理循環(huán)進尺。掘進工作面最大控頂距的確定是應用連續(xù)采煤機進行煤巷掘進的關(guān)鍵。通過地質(zhì)條件變化適時修改循環(huán)進尺,以切合實際和保障安全生產(chǎn)。
2.優(yōu)化支護參數(shù)。由錨桿+鋼帶+錨索支護,更改為錨桿支護,根據(jù)頂煤厚度確定是否增加網(wǎng)片、錨索支護,對聯(lián)巷錨索支護進行優(yōu)化,降低了工人的勞動強度,減少了支護影響時間,提高了掘進效率,節(jié)約了成本,平均每年節(jié)約支護材料費用約300萬元。
3.增加順槽聯(lián)巷間距。連采順槽每隔70m開一個聯(lián)巷,減少了順槽掘進總工程量,降低了礦井萬噸掘進率。平均每年可減少49個聯(lián)巷,在每個聯(lián)巷均需施工兩道密閉墻,密閉均為37墻砌筑,每個聯(lián)巷砌筑密閉墻的費用大約為15000元,故每年節(jié)約費用73.5萬元。
4.順槽機頭硐室一次掘進成巷。減少外委隊炮掘工程,每個機頭硐室節(jié)約成本約120萬,平均每年施工2個機頭硐室,共節(jié)約成本約240萬。
5.回風繞道一次掘進成巷。避免了二次挑頂及砌筑風橋磚
墻,施工難度小,減少了工程量,一次成巷,巷道成型較好,加快了施工進度,節(jié)約了成本,方便后期砌筑風橋。常規(guī)方法施工工期約20天,優(yōu)化后施工工期約6天;常規(guī)方法挑頂費用:424m3×900元/m3=38.16萬;砌筑50磚墻費用:18m3×600元/m3×2=2.16萬,一次支護材料費用:25m×316元/m=0.79萬;矸石回填費用:320m3×50元/m3=1.6萬;共計節(jié)約了38.16+2.16+0.79+1.6=42.71萬,降低了成本。
6.優(yōu)化區(qū)段煤柱尺寸。通過優(yōu)化煤柱尺寸,減小了聯(lián)巷掘進工程量,減少了支護時間和巷道交岔點作業(yè)時間,降低了工人的勞動強度,提高了工作環(huán)境的安全性。
現(xiàn)以211工作面為例計算產(chǎn)生經(jīng)濟效益:211輔膠順槽煤柱16.5m,每個聯(lián)巷減少了3.5m工程量,211輔膠順槽巷道長度約3600m,共計62個聯(lián)巷,因此211輔膠順槽共減少217m掘進量,后續(xù)共計22個工作面,合計減少4774m。節(jié)約成本為217×22×1248.06元/ m=595.82萬。
7.順槽中轉(zhuǎn)水倉、配電硐室、中驅(qū)硐室一次掘進成巷。掘進中一次性完成中轉(zhuǎn)水倉、配電硐室、中驅(qū)硐室的掘進工程,減少外委隊炮掘工程,每個工作面需炮掘進6個中轉(zhuǎn)水倉、4個配電硐室、1個中驅(qū)硐室,外委炮掘施工共需145萬,每年掘進兩個工作面,共節(jié)約成本約290萬。
8.三條大巷同時掘進。三條巷道同時掘進與雙巷掘進后再掘單巷相比:南翼三條大巷總工程量3028m,三條巷道同時掘進正常情況下日進尺約40m,月進尺約1200m;雙巷掘進時日進尺約40m,月進尺約1200m;另一條巷道單巷掘進時日進尺約20 m,月進尺約600m;綜合考慮月進尺約900m,三條巷道同時掘進與雙巷掘進后再掘單巷相比綜合進尺提高了300m,提高了掘進效率。
(1)工時利用方面
三條巷道同時掘進的施工工藝與分次掘進施工工藝相比,節(jié)約了大約1/3的時間,提高了效率,連采機在輔運大巷正常掘進時,膠運大巷或者回風大巷進行支護作業(yè),同時在連采機掘進完畢一個循環(huán)時,錨桿機將上一循環(huán)支護完畢,降低了支護作業(yè)影響的時間,由于三條巷道同時掘進,在支護正常跟進的情況下,連采機可以連續(xù)掘進,充分發(fā)揮連采機掘進的優(yōu)勢,提高了掘進效率。三條大巷同時掘進,減少了一次搬家倒面、設備回撤、一次安裝拆除皮帶、移變開關(guān),節(jié)約了搬家倒面時間(約5-7天)。
(2)系統(tǒng)安全方面
三條大巷同時掘進,合用掘進過程中的壓風、排水、供水、運輸?shù)认到y(tǒng),簡化了各系統(tǒng),避免了通風系統(tǒng)二次串聯(lián),系統(tǒng)更為合理、可靠。該掘進區(qū)域煤層頂部局部發(fā)育偽頂,且該層硬度較低,遇水軟化、易破碎,易垮落,影響巷道掘進進尺和頂部支護及施工安全,留頂煤施工后,由于該煤層較堅硬、完整,且頂板較穩(wěn)定、安全,易于支護及管理,日進尺由原來的24米提高到40米以上,提高了掘進速度,實現(xiàn)安全快速掘進的目的。
9.留設頂?shù)酌菏┕ぁA舻酌菏┕ず?,巷道底板較堅硬、完整,底板無淤泥、積水,連采機和梭車可正常運行,提高了掘進效率,巷道文明衛(wèi)生、工程質(zhì)量較好,減少了清淤量和墊底量。
以2-2煤南翼三條大巷為例進行計算,清淤費用:3028m(長)×5.5m(寬)×0.2m(厚)×100元/m3=33.31萬;墊底費用:3028m(長)×5.5m(寬)×0.2m(厚)×116元/m3=38.64萬;合計節(jié)約:33.31+38.64=71.95萬。
轉(zhuǎn)化果平臺咨詢電話:40018197699