一、項(xiàng)目背景
對于檢修單位而言,拉馬的使用非常頻繁。液壓拉馬的漏油問題不可避免,拆卸檢修水平有限,損壞率較高;現(xiàn)用機(jī)械拉馬絲杠的螺紋為單頭螺紋,螺絲和螺母之間的摩擦力較大,拆卸使用費(fèi)力;拉馬的穩(wěn)定性差,使用過程中容易出現(xiàn)脫鉤、拉爪張開距離不好控制等現(xiàn)象;拉馬沒有減壓裝置,用時較費(fèi)力氣。因此,對現(xiàn)有拉馬裝置進(jìn)行改進(jìn)有重要的意義。
二、改進(jìn)方案
1.用Φ50×400的圓鋼車制M35×18/3的梯形螺紋的螺桿、Φ100×80的圓鋼車制M35×18/3的梯形螺紋的螺母套,在螺母套的外側(cè)焊接連接耳。
2.用連接片把拉爪和螺母套上的連接耳連接起來,拉爪鉸接點(diǎn)以上的長度必須大于連桿的長度,保證拉爪在使用時不滑脫。
3.把50×35×30的微調(diào)套裝在螺母套的下方,在微調(diào)套的兩側(cè)焊接連接耳,用連接片把拉爪和微調(diào)套連接起來,用微調(diào)片把螺母套和微調(diào)套連接起來,保證拉馬的穩(wěn)定性。
4.用Φ35的圓鋼做成套筒,底部加工窩眼,放入珠子后用頂絲固定在螺桿的下端,作為拉馬的減壓裝置。
圖1 梯形螺紋的螺桿和螺母套
圖2 未安裝微調(diào)裝置的拉馬
圖3 微調(diào)裝置
圖4 減壓裝置
圖5 安裝微調(diào)裝置的拉馬
圖6 安裝減壓裝置的拉馬
圖7 效果展示圖
三、應(yīng)用效果
對拉馬裝置改進(jìn)后,取得了很好的實(shí)際應(yīng)用效果。
1.改用三頭梯形螺紋的螺桿和螺母套,減小螺桿與螺母套之間的摩擦力,降低檢修人員的勞動強(qiáng)度,如:拆卸一件60mm厚的對輪,螺紋的螺距為4mm,以前需要2人配合用力推動絲杠15圈,現(xiàn)在1人即可操作,靈活轉(zhuǎn)動5圈就能拆卸下來。
2.保證了拉馬的安全性能,避免拉馬在使用過程中出現(xiàn)脫鉤現(xiàn)象,之前操作使用拉馬時都要在拉腳周圍捆綁好,現(xiàn)在有了防脫裝置,保證了操作人員的安全。
3.增加了拉爪擴(kuò)張距離的微調(diào)裝置,保證了拉馬的穩(wěn)定性。
4.節(jié)約檢修成本,每年可節(jié)約檢修費(fèi)用33000元,同時還保證了檢修人員的安全。
本改進(jìn)方案同樣可以應(yīng)用于三爪拉馬裝置。
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